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搞了這麼久總算要開始這系列的文章了...

雖然說早就想好幾個主題,不過還是有點不知道要寫甚麼...

那還是先從以前在資優班搞的Project開始好了

這是2013年六上的資優班作業

主題自選,我選擇做一台小型一點(畢竟2012年已經搞了一台超大台的...)的公車

因為要把NXT主機塞進去,所以挑了台北市早期的雙層巴士(請注意,與現在的雙層觀巴基本上完全無關)來製作

本來想把劉老師拍的照片一起混進去,不過後來因為沒有日期太難排順序所以還是算了...就除了前面幾張以外統一放文章後段好了...

另外,這系列大部分都會放在「生活雜記」這個分類裡,不過有幾篇(如這篇)主要在講樂高的我就會放在「樂高相關」這個分類裡喔

 

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1) 最早開始的底盤

 

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2) 底盤全景

這次真的蠻小台的...

 

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3) 前車頭組立

 

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4) 第一層車身完工

 

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5) 合照

這幾張沒有標日期的是劉老師拍的

 

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6) 組裝動力機構與部分車身

 

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7)

 

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8) 完成部分車身,並將NXT主機放入測試

旁邊那台相機是劉老師在拍照~

 

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9) 整體大致完工

這是第一版的車輛,不過動力裝置基本上和沒裝是一樣的意義...

因為這還在測試...

 

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10) 車頂打開可看到NXT主機

也可以很明顯看到沒接任何電線,所以還是測試中的狀態

 

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11) 車尾

嘗試接線中

 

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12) 車頭

 

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13) 內部狀態

前面轉向用的馬達已經換了,但底盤還是早期型

 

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14) 這應該是接完線之後...

NXT主機確定塞不進去了...

 

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15) 車尾

 

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16) 試裝EV3小馬達

後來在測試時發現原先使用的PF馬達拖不動這個車體的重量,所以拿當時剛入手不久的EV3配件來測試

 

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17) 車頭照

 

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18) 車尾照

 

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19) 車殼拆除

 

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20)

 

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21) 換回PF馬達繼續測試

 

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22) 傳動機構

其實不是甚麼特別的做法...

 

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23)

這時除了馬達力道不夠以外還有另一個問題,就是底盤結構不穩

所以劉老師就拿Technic的零件做了一個給我參考

 

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24)

 

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25)

 

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26)

 

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27) 合照

車殼已經被分解了...因為這樣比較好收

 

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28) 換底盤後測試

 

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29)

 

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30) 當時整台車的狀況\

 

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31) 底盤特寫

其實可以蠻明顯看到後輪軸兩邊突出底盤的寬度不相同...

不過後來好像就沒有再去修了

 

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32) 車殼組裝中

 

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33)

 

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34) EV3小馬達

又開始嘗試把這顆換上去

 

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35)

 

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36) 整個動力模組

一顆PF、一顆EV3小馬達和一台EV3主機

 

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37)

 

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38) 遙控器

其實最早的計畫是要用兩台主機,一台遙控另一台來玩的

不過後來因為發現車內空間要塞NXT或EV3的主機其實很勉強,就乾脆改線控的

所以就做了這個

 

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39)

 

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40)

這兩張照片是在照當時處理轉向觸發機制的作法,轉方向盤會帶動底下的機構去壓觸控感應器

 

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41) 另一個功能我忘記的觸控感應器...

這顆是NXT的零件

 

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42) 車頭

 

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43) 車尾

後來因為時間關係而沒有裝上去的車殼

 

再來就是劉老師拍攝的照片啦~

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44) 還是早期型底盤的時候

 

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45) 車殼試裝

 

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46) 已經有EV3遙控器的時候

 

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47) 打報告中...

畢竟是資優班的作業,所以按照慣例還是要打一份報告

以我現在的眼光來看這份報告當然是做的很爛啦...

不過還是給大家看看囉

以下:

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*報告內部分圖片取自網路*

當初在做報告時也用小畫家畫了一張車頭照,如下圖:

Leyland Olympian

48)

不過很奇怪的是這款車我一直找不到車尾的照片...

所以車尾基本上有一半是參考香港同期的雙層巴士,另一半就自己瞎掰...

 

以下先附上報告內部分資料及網路圖片的來源(雖然報告某一頁就有放了):

中華巴士紀念館文章

香港交通資訊網(這篇裡面我有用到的圖好像已經失效了)

還有一個已經連不上就算了...

 

其實這項學期作業後來也催生了一個我畢業之後做的LEGO作品

不過到目前為止仍屬於未完工狀態就是...

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49) 樂高線控公車

就是這個,其實已經是好幾年前的作品了

 

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50) 換個角度看

 

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51) 另一側車身

 

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52) 車尾

 

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53) 另一側

 

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54) 這次設計的遙控器

基本上和本來弄雙層巴士時的版本已經相差非常多了

方向盤改由一顆馬達來感應(可感應轉動角度),不過剩下的功能當初是如何規劃的我忘了...

太久沒碰了...結過到現在程式還是沒寫...

 

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55) 車內

根本沒做內裝...只有車頭有裝個方向盤

 

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56) 底盤

馬達配置和雙層巴士最終定案(無照片)是一樣的,EV3大馬達驅動後輪,EV3小馬達負責轉向

不過這台由於車重較輕,再加上EV3大馬達的馬力其實不小,所以就乾脆弄加速齒輪比下去了,也可以跑比較快

 

這台和本來2013年搞的雙層巴士最大的不同就是車輛整台都是用Technic零件做的,所以整個結構相對是較穩的\

至於會不會有朝一日我真的把程式弄出來呢?

以我的懶惰程度來看短時間內很難吧...

 

這系列的第一篇文章大致上就這樣,感謝大家耐心的閱讀!

下一篇如果沒意外我想很快就會出來了~

畢竟之前都沒發甚麼文,只好趁最近補一下發文數囉XD

 

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